2013年和2014年我公司先后對(duì)唐山某公司10萬(wàn)噸/年苯加氫裝置一期、二期的三塔進(jìn)行了改造,內(nèi)件均采用我公司噴射態(tài)塔盤,改造效果顯著。
了解更多焦?fàn)t煤氣中氨的處理一直是焦化廠比較棘手的一個(gè)問題,目前常見的工藝是硫銨和水洗氨。對(duì)于硫銨工藝而言,隨著硫酸價(jià)格的上漲,生產(chǎn)硫銨就要賠錢。對(duì)于水洗氨工藝,蒸氨的氨汽和廢水難達(dá)環(huán)保要求。美國(guó)鋼鐵公司開發(fā)一種弗薩姆工藝,用磷酸吸收煤氣中的氨,制無(wú).....
了解更多陜西某公司脫酸裝置內(nèi)件改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目屬中國(guó)西氣東輸項(xiàng)目,三個(gè)凈化廠的天然氣凈化裝置采用Kohn-Glitch公司的浮閥塔盤,自2007年開始,我公司相繼采用CJ塔板技術(shù)對(duì)一、二、三凈化廠的脫酸及再生裝置進(jìn)行了改造,生產(chǎn)能力均大幅度提高,二.....
了解更多湖北某公司吸收解吸塔因擴(kuò)能的需求,原浮閥塔盤的吸收解吸塔已無(wú)法完成分離任務(wù), 2012年9月經(jīng)采用我公司CJST塔盤改造,于2013年1月開車一次性成功,塔釜塔頂指標(biāo)均合格,實(shí)現(xiàn)了浮閥塔盤最大處理量的150%的擴(kuò)能。
了解更多河北某公司的催化穩(wěn)定塔是配套處理能力120萬(wàn)噸/年的裝置,經(jīng)我公司塔盤改造后液化氣中C5含量小于0.5% (mol%),使塔的操作彈性達(dá)到了60-120%。
了解更多山東某公司100萬(wàn)噸/年連續(xù)重整芳烴抽提聯(lián)合裝置抽提蒸餾塔,塔徑DN3000,由于在運(yùn)行過程中,物料在塔內(nèi)會(huì)有一定程度的結(jié)焦,造成塔板上的部分閥體無(wú)法正常開啟而堵塞塔板,無(wú)法保證精餾塔的正常運(yùn)行,故需對(duì)抽提蒸餾塔的塔板進(jìn)行改造,從而提高抽提.....
了解更多揚(yáng)州某公司催化主分餾塔擴(kuò)能改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目催化分餾塔塔徑DN2800,進(jìn)料量30 t/h,最初采用浮閥塔板,存在催化劑粉塵堵塞塔板情況,造成氣液無(wú)法正常接觸傳熱、傳質(zhì)從而影響精餾效果的問題。
了解更多由天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)舉科技”)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作的甘肅某公司10萬(wàn)噸/年液化石油氣加工項(xiàng)目脫輕塔順利開車成功。
了解更多2019年9月,陜西某公司酸性水汽提裝置中的脫硫化氫塔、硫磺回收裝置中的干氣脫硫塔及再生塔三臺(tái)塔全部一次性開車成功。該項(xiàng)目采用天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)舉公司”)新型CJ系列高效噴射態(tài)塔盤技術(shù)。
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